近日,榆林炼油厂空分空压装置储供液氮管线连接方式实施技术改造,解决了原液氮管线的密封泄漏问题,技改实施效果良好。
据介绍,空分空压装置储液氮及供液氮管线工作温度-196℃与环境温度存在巨大温差。温差应力导致原管线法兰连接密封失效,储液氮管线及供液氮管线在运行过程中时常泄漏,真空管连接处时常挂霜,处理难度大,氮气供应保障性低。
针对以上问题,车间技术人员尝试将原真空绝热低温管连接由法兰连接改为焊接。与法兰连接相比,焊接密封可靠性高,但是焊接过程中热应力残留和液氮介质低温特性相冲突,会降低焊接可靠性。
为解决该问题,车间采用内管外加套管,套管内注入发泡剂,以此保护连接处焊缝。同时外管与内管之间仍采用抽真空方法减少热量传递,确保管线稳定运行。